二十年專注水質(zhì)分析解決方案
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煙氣溫度為127℃。比集塵面積≥ 120m2/m/s,設(shè)計(jì)煤種主要成分見表1。
通過Xi安熱工程研究所進(jìn)行的電除塵器性能測試,我們知道在試驗(yàn)煤的工況下,電除塵器效率為99.88%,除塵器出口粉塵濃度為24.5毫克/納米(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6%O2),比集塵面積為107.96 ㎡/米/秒·米/秒,這三個指標(biāo)沒有達(dá)到設(shè)計(jì)保證值,但偏差不大,對除塵效果有一定影響在實(shí)際運(yùn)行中,我們試圖將靜電除塵器的二次電壓調(diào)整到65KV,但粉塵濃度不是降低。同時,5臺脫硫漿液循環(huán)泵全開,除霧器沖洗水投入泵內(nèi),不起作用。
選擇不同的煤進(jìn)行測試。根據(jù)測試結(jié)果分析,三種煤的電阻率基本在1011左右,如表5所示。其中,高硫煤中氧化鋁和二氧化硅含量為76.41%,團(tuán)山和多色低硫煤中氧化鋁和二氧化硅含量分別為81.77%和80.61%,兩種組分的電阻率約為1016ω。然而,靜電除塵器低電阻率的粉塵附著在絕緣體上后,將具有降低的絕緣容量,這將防止電壓上升并影響除塵器的效率。另一方面,當(dāng)具有高比電阻的灰塵被充電并附著到集塵電極的表面時,由于高電阻,難以釋放電荷,導(dǎo)致排斥其他帶電粒子,導(dǎo)致電除塵效率為降低。因此,靜電除塵器中只有比電阻在104-5×1010ω-1范圍內(nèi)的粉塵具有較高的除塵效率,比電阻過大或過小都不利于除塵。
1.運(yùn)行中存在的問題收集處理改為高硫配煤,調(diào)整煙氣調(diào)節(jié)處理,z終粉塵濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。煙氣調(diào)節(jié)可以降低電除塵器的壓力,減少漿液循環(huán)泵的數(shù)量,提高廠用電率降低。然而,硫含量的增加增加了石灰石粉的消耗和石膏的產(chǎn)量。
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